(来学网)F公司下设销售部、生产部、行管部等七个部门,企业员工210人。其中,生产部下设二胺车间、二酚车间、公用工程车间和总调度办;二胺车间有硝化工段(混二硝基苯装置)、硝化配套工段、加氢工段、二胺精馏工段。
2019年,F公司新建年产2×10^4t改性型胶粘新材料联产项目,混二硝基苯装置,在未取得许可的情况下违规投料试车,其间,发生重大爆炸事故,造成13人死亡、25人受伤,直接经济损失4326万元。
事故经过:8月28日,硝化装置按照计划投料试车,先后三次投料,均因硝化机控温系统不好、冷却水控制不稳定以及物料管道阀门控制不好,造成温度波动大,运行不稳定停车。第三次投料后,4号硝化机温度波动较大,最高达到96℃(正常温度为60~70℃),5号硝化机最高达到94.99℃(正常温度为60~80℃)。车间人员用工业水分别对4号、5号硝化机上部外壳浇水降温,其间,硝化装置二层硝烟较大,F公司决定当晚不再开车。为防止硝化再分离器中混二硝基苯凝固,车间人员在硝化装置二层用胶管插入硝化再分离器上部观察孔中,试图利用“虹吸”方式将混二硝基苯吸出,但未成功。之后,在未办理相关票证的前提下,工段长将硝化再分离器下部物料放净管道(DN50)上的法兰(位置距离地面约2.5m高)处盲板拆掉。打开了位于装置二层的放净管道阀门,硝化再分离器中的物料自拆开的法兰口处泄出,放料2~3min后,预洗机与硝化再分离器中间部位出现直径1m左右的火焰,随即硝化装置发生爆炸。
后经调查,车间负责人违章指挥,安排操作人员违规向地面排放硝化再分离器内含有混二硝基苯的物料,混二硝基苯在硫酸、硝酸以及硝酸分解出的二氧化氮等强氧化剂存在的条件下,自高处排向一楼水泥地面,在冲击力作用下起火燃烧,火焰炙烤附近的硝化机、预洗机等设备,使其中含有二硝基苯的物料温度升高,引发爆炸。同时由于违规生产,F公司也未组织编制操作规程等相关规章制度。
根据以上场景,回答下列问题:
1.分析该起事故的间接原因。
2.简述预防爆炸的基本原则。
3.阐述硝化工艺危险特点。
4.简述盲板抽堵作业前的危险有害因素分析要点。
正确答案:
1.该起事故的间接原因有:
(1)公司违规投料试车,未取得相关许可和相关规定私自投料试车。
(2)管理人员安全意识淡薄,无视公司规章制度和国家法律法规。
(3)管理人员违章指挥,试车装置运行温度等重要工艺超指标不稳定的原因未查明,未采取有效措施。
(4)未编制安全操作规程。
(5)安全教育培训责任未落实到位。
(6)安全管理混乱,安全检查未落实到位。
2.预防爆炸的基本原则如下:
(1)防止爆炸性混合物的形成。
(2)严格控制着火源。
(3)燃爆开始就及时泻出压力。
(4)切断爆炸传播途径。
(5)减弱爆炸压力和冲击波对人员、设备和建筑的损坏。
(6)检测报警。
3.硝化工艺危险特点如下:
(1)反应速度快、放热量大。
(2)反应物料具有爆炸危险性。
(3)硝化剂具有强腐蚀性、强氧化性,与油脂、有机化合物接触能引起燃烧或爆炸。
(4)硝化产物、副产物具有爆炸危险性。
4.盲板抽堵作业前的危险有害因素分析要点如下:
(1)盲板缺陷。如果盲板本身有缺陷或这些材质达不到要求或者安装不规范,就不可能起到有效的隔绝作用。
(2)盲板拆装作业的危害因素。盲板拆装作业有可能发生物体打击、高处坠落、火灾、爆炸、中毒窒息等事故。
(3)盲板及垫片的技术要求。盲板应按管道内介质的性质、压力、温度选用适合的材料。
(4)盲板抽堵作业程序。盲板抽堵作业实施作业许可证管理,作业前必须办理盲板抽堵安全许可证。
(5)现场检查和安全技术交底。盲板抽堵作业前,基层单位必须向有关单位进行现场交底。有关技术人员、监护人对作业现场的设备设施进行现场检查,对盲板抽堵作业的内容、可能存在的风险及施工作业环境进行交底。